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大湾引水工程长距离隧洞施工技术难点及创新方案

发布时间:2018-08-06 16:34所属平台:学报论文发表咨询网浏览:

由于隧洞工程距离长,断面和空间狭小,因此通风、排水、用电技术施工难度大。本文通过对7#大湾隧洞通风、排水和用电技术进行分析,对施工阶段和管理进行合理设计,取得了良好的社会和经济效果,为小断面的通风、排水和用电施工措施积累了宝贵的经验。 关键词

  由于隧洞工程距离长,断面和空间狭小,因此通风、排水、用电技术施工难度大。本文通过对7#大湾隧洞通风、排水和用电技术进行分析,对施工阶段和管理进行合理设计,取得了良好的社会和经济效果,为小断面的通风、排水和用电施工措施积累了宝贵的经验。

  关键词:小断断面引水隧洞,通风方案选择,排水,临时用电

隧道工程师

  一、工程概况

  7#大湾隧洞是宁夏中南部水源工程中的控制性工程,隧洞全长10.710km,设计隧洞净高2.35m,洞底坡降为1/2250,设计引水流量3.75m3/s。中铁十六局集团承建7-2支洞(支洞长688m,坡度1/4)、7-3支洞(支洞长624m,坡度1/5),主洞长4040(K44+805-K46+845),采用钻爆法施工,7-2支洞采用有轨运输(提升绞车配合矿用斗车出碴),7-3支洞与主洞采用无轨运输(矿用三轮车出碴)。

  全洞段出水点较多,大部分为裂隙渗水,呈滴状,较大时形成水帘,少部分为股状水。主洞围岩以泥岩夹薄层泥灰岩为主,属软岩、较软岩,经洞内裂隙水长时间浸泡及车辆碾压破碎成泥浆,给洞内排水及行车、行人造成困难,增加施工难度。

  二、施工通风技术、排水和临时用电技术的难点

  该隧道通风、排水、用电技术难点主要表现为以下四个方面:一是隧洞设计开挖断面小,宽×高为3.2×3.4,洞内采用矿用三轮车出碴,加上其他设施的布置,剩余空间很少,在很大程度上限制了风机和通风筒的尺寸,即限制了通风量,同时场地狭小也限制了排水装置的设置;二是单口通风距离长,输送距离超过了1000m,要保证相应的掘进速度,对通风时间要严格限制,大坡度返坡排水对排水设备的设置和选择有较高的要求,所以具有很大技术难度。三是主洞每侧的开挖距离达到1000m,支洞长超过600m,隧洞下穿多个沟谷,易存水,裂隙水出水点较多。主洞仅依靠2条支洞进行排水,且主洞坡度为1/2750,引、排水困难,积水较多,有较大的安全风险。四是在长距离开挖时用电损耗比较大,但是在洞内进行高压进洞既不安全又不经济。

  三、通风、排水、用电方案的确定

  1.风机选择计算。

  通风隧道狭长,内部作业产生有害烟气,因此在计算内部通风量时,要考虑有害气体的稀释问题,选择压入式的机械通风方式,采用风机配合风管的系统形式,计算步骤如下:(1)进行新风量和总风量的计算;(2)计算风系统的沿程阻力、局部阻力及所需要的总压;(3)根据总压及风量,选取一定的安全系数,选择风机。

  2.排水方案的确定。

  根据本工程主要区段划分,进行抽水作业部位划分。支洞排水采用返坡排水,支洞设置2~3个集水井,支洞底部车场设置一个集水井,利用水泵采用接力的方式排出洞外,经处理后排放。隧洞洞身施工时,每隔200~300米设置一个集水坑,集水坑内放置水泵,洞内积水汇入集水坑,通过多级水泵以接力的方式汇入支洞底部车场的集水井内,同时掌子面配备2~3台污水泵,防止掌子面出现涌水。

  3.通风、排水和用电方案必须考虑的条件。

  (1)在八字口的位置利用软式三通分散通风。(2)在长距离的通道中,采用增加风机台量、功率、短距离串联的方式来解决通风问题,因此,本项目施工中采用多台风机进行通风。(3)正常情况下,在长距离通风项目中,适合设计成直径较大的风筒,但由于本项目中的隧道狭长,限制了施工和风筒安装,通过计算,认为在该隧道中只能采用直径600mm以下的风道。这使得洞中通风系统的阻力较大,风压大,因此对风筒风阻及漏风率要求较严格,这样还能保证设计要求的通风效果。(4)长距离洞身开挖,导致电力损耗比较大,在主洞中间位置增设升压器,以满足长距离洞身开挖的施工需要。

  四、通风和用电方案的实施及改进

  1.通风方案的实施。

  该工程开工,项目部购置了一台风机(2×45kW),7-3支洞624m基本满足施工需要,进入大湾隧洞主洞后,项目部在喇叭口的位置增设了软式三通管,方便洞内排烟,在主洞施工过程中,由于洞内开挖距离加长,并且通风距离加长,通风时间过长,严重影响施工进度,故同时开设双功率的风机(2×45kW),并且在进入主洞位置400m处,将通风管进行变径,由原来的覫600的通风管变覫400的通风管,通风管变径以后,增大了掌子面的通风压力,有助于通风排烟的循环。经过检验,每次爆破施工完毕后,通风排烟在35~45分钟之内,出碴完毕后,通风排烟在25~30分钟之内,基本不影响下道工序的施工,通风排烟效果较好。

  2.排水方案的实施。

  (1)抽水设备配置。

  根据现场实际情况,抽水设备规划使用情况:7-2、7-3支洞设置2台22kW主水泵,其中洞底设置一台,支洞中间设置一台。7-2支洞两侧各设置3台水泵,前期为4kW,根据开挖距离及水量逐步更换成11kW及18.5kW。7-3支洞两侧各设置3台水泵,前期为4kW,根据开挖距离及水量逐步更换成11kW及18.5kW。

  (2)支洞反坡排水。

  在洞内每隔200~300m设一个集水池,在侧壁形成边沟将水集中汇集到该集水池,将洞内基坑渗水、雨水和施工用水同样集中到该集水池。在每个集水池设置一台抽水设备,将水逐级往上一个集水池里排,实现多级接力排水,并在洞外适当位置设专业化小型污水处理池,将集水池里的污水集中抽排到污水处理池里进行处理,处理后的水要经过检验,符合排放标准后才能排放到指定的位置。管路按两路(一用一备)、水泵按两台(一用一备)配备。

  集水池扩挖到侧壁内部,平均长3m,宽2m,深3m。支洞底部车场集水井因承担着主洞汇水任务,需要扩大,支洞底部集水井长5m,宽3m,深3m。7-2支洞全长688m,承担着1950m的排水任务,每日最高抽水量估计1500m3。根据扬程配置3个抽水泵,一号水泵位于距支洞口220m处,二号水泵距离支洞口440m,三号水泵位于支洞底部。最大扬程58m,洞内采用分级抽水的方式,最终把水排出洞外。7-3支洞全长624m,承担着2050m的排水任务,每日最高抽水量估计2000m3。

  根据扬程配置2个抽水泵,一号水泵位于距支洞口300m处,二号水泵位于支洞底部,最大扬程60m,洞内采用分级抽水的方式,最终把水排出洞外。根据7-2、7-3承担抽水总量及扬程进行水泵功率计算,选取合适水泵。P=ρ*g*Q*H/3600/(1000*η)P-功率(单位kW)ρ-水比重(1000kg/m3)g-重力加速度(9.8N/kg)Q-每小时最大涌水量(2000÷24=83.3m3)H-扬程(60m)η-功率损耗系数(取0.7)P1=1000*9.8*83.3*50/3600/(1000*0.7)=19.5kW

  (3)主洞排水布置。

  主洞每隔200~300m设一个集水井,在每个集水池设置一台水泵,施工期间水量较大处加密集水井或增加水泵。集水井设置在侧壁内,扩挖形成,平均长2m,宽2m,深2m。主洞支洞交接里程与合同竣工里程中部由于水量较大,集水井需要扩大,中部集水井长3m,宽2m,深3m。洞内基坑渗水、施工用水等汇入集水井内,将水逐级往前一个集水池里排,实现多级接力排水,最终排水至支洞底部车场集水井内。主洞分别在43+000、43+300、43+600、43+900、44+150、44+450、45+100、45+400、45+700、46+000、46+300、46+600处设置集水坑。

  施工前期根据水量布置4kW水泵(备用一台,根据渗水情况可以增加水泵数量),施工中根据施工距离及水量逐步更换为11kW及18.5kW水泵。集水坑之间排水管采用φ80mm软管,软管长度4200m(不含支洞)。排水管挂在离底板50cm的岩壁锚杆(Φ25螺纹钢筋,L=1.5m,入岩1m)上。主洞两侧汇入支洞底部集水井采用φ150mm钢管,每条支洞需要排水钢管长度30m,总长度60m。

  (4)抽水方式。

  隧洞抽水采用人工抽水及自动抽水相结合的方式进行,有效地避免水量大造成积水过多的情况。人工抽水为每个支洞配置专职抽水人员5名,其中洞外监测水量1人,洞内水泵控制、维修人员4人。抽水人员轮流洞内值班,对洞内水泵工作情况及洞内水量进行监控。抽水设备故障时,专职抽水人员负责简单维修或报修。后期洞内水量大,积水多,水量平均上涨速度为3cm/h。为及时排水,控制洞内积水,设置水感应自动抽水装置进行抽水。水感应自动抽水装置与水泵相连,当积水碰触感应器时,自动进行抽水。

  (5)抽水电力供应。

  由支洞口进入掌子面最大1.6km,洞内电压无法满足大功率水泵工作要求,需要在距离支洞口1km处设置增压器。增压器设置在距离洞底80cm高度处,防止水漫入,向侧壁内挖长2m宽2m高1m的槽放置增压器。为了防止停电对排水造成影响,只拟定对于隧洞和5#支洞排水系统专门备用一台柴油发电机,7-2支洞内现有3台22kW潜水泵,7-2支洞承担主洞设置1台18.5kW、3台11kW、2台7.5kW水泵,照明5kW,备用一台150kW的发电机。7-3支洞内现有2台22kW潜水泵,7-3支洞承担主洞设置3台18.5kW、3台11kW水泵,照明5kW,备用一台150kW的发电机。

  3.临时用电方案的实施。

  工程施工初期,项目部在洞口位置安装了一台630kW的变压器,在开工初期基本上能满足施工需要,但是随着施工的逐步进展,隧洞洞身加长,电力损耗比较严重,在主洞两侧各400m左右的位置(K46+255,K45+455),变压器的电压从400V损耗到330V,大型的机械设备已无法运转,项目部原方案是在洞内增加一台高压变压器(高压进洞),后经过项目部工程部和物资部的多方研讨和论证,最终决定在主洞两侧洞身段中部各增设一台升压器(K46+255,K45+455),将电压从330V升压到380V,满足洞内动力机械设备如扒渣机、抽水机、洞内照明的正常运转,经过实践,主洞洞身各增设的一台升压器基本满足了施工需要。

  五、结论

  经过半年多的实际应用,7#大湾隧洞主洞通风效果达到预期标准,主洞进入800m后空气质量良好,洞内排水难题得到彻底解决。通过7#大湾引水隧洞小断面,长距离地用电、排水和通风技术的研究实践,有下列几点体会:

  (1)前期针对具体的工程,对施工设计中所应用的理论进行系统研究,是保证后期施工质量和系统良好运行的基础。

  (2)对系统中所应用的通风、排水和用电设施、工程材料及附件进行实际调研,了解新材料及新设备,选用优质材料,保证施工成果。

  (3)升压器和变压器的比选要求考虑施工中用电的实际需求,在满足施工需要的情况下,选择经济的设备,将大大节省施工成本。

  参考文献:

  [1]黄志全,王晓睿.软弱隧道塌方机理及治理技术研究[M].北京:科学出版社,2012.

  [2]刘学增,俞文生.隧道稳定性评价与塌方预警[M].上海:同济大学出版社,2010.

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